2011年6月,三一重機四輪一帶搬遷至常熟,成功注冊,正式更名為常熟華威履帶有限公司。隨后在三一科技節上,四輪一帶又以其突出的發展成果,贏得了梁穩根董事長的高度贊揚。如今,產量、質量雙管齊下,四輪一帶致力實現20萬臺/年的高產量,向全面保供挖掘機生產進發。
■自主開發延伸產業鏈
目前,在中國挖掘機行業里,三一是首家對四輪一帶進行自主研制的企業。2010年4月三一第一條履帶裝機開始使用,到現在履帶月產已達1800臺。四輪中的支重輪、拖鏈輪則在2010年5月首次走下生產線后,業已實現月產1500臺。如今,驅動輪、導向輪正在進行緊張的樣機裝機。
“自主研制首先能節約生產成本。” 負責四輪一帶研發工作的工程師陳琬略微計算了一下,履帶、支重輪、拖鏈輪實現批量生產后,能節約四輪一帶生產成本近20%,哪怕在挖機產量最低的月份,也能每月節約成本800萬以上。
“降低成本只是一方面,更重要的是自主研制能從根本上促進四輪一帶品質的提升。” 陳琬表示,相對外協外購而言,自制四輪一帶不僅可打破供應瓶頸,延伸產業鏈,更能嚴格控制其質量與穩定性,使其性能與挖掘機的匹配更佳。
華威將對四輪一帶的鍛造環節實行嚴密管控,進一步提升品質。
■從細節處著眼提高品質
據介紹,國際上,四輪一帶的生產已具備一定歷史,產品的基本結構及性能已定型,可供創新的空間很小。因此,三一的四輪一帶研制將更多的目光轉向了細節上的改進。
自第一條自制履帶下線,華威在履帶技術上不斷改進,相繼成功研發出135GA、154MA、154MB、155MA、175MA、190MA、216MA、216MB、228MA及其系列新品履帶,全面覆蓋5.5噸至40噸挖掘機。最新推出的216MB加強型履帶,在螺栓的連接部位加厚了3毫米,有效改進了履帶強度不夠的問題。而自主研制的履帶板壓淬工藝,則大大減少了履帶板的彎曲變形,有效防止了斷裂的發生。
此外,通過改變螺栓螺母表面處理,改變摩擦系數等,減少了履帶螺栓松動現象,增強了履帶的耐用性。
■以團隊力量推動發展
四輪一帶的快速發展,離不開研發人員的努力。2010年,履帶銷軸斷裂故障頻發。面對這一現象,研發人員深入分析,組成銷軸研發小組,從其結構、工藝、材質等方面改進,歷時半年,最終成功破解這一難題。至此,履帶銷軸斷裂現象幾乎為零。“研發工作就像探險,有失敗就有收獲,只有不斷嘗試才能走得更遠。” 四輪一帶的研發人員陳明亞說。
2011年春節,四輪一帶研究院熱處理工藝的主要負責人樊玉華仍留在車間,為工藝設備進行調試。當時,外協履帶遭遇不能保供和質量不過關的雙重瓶頸,加快自制履帶迫在眉睫,而工藝調試直接決定著自制的進程。“履帶研制是團隊的心血,不能因為任何一個環節而延緩下來。”
從研發到生產,四輪一帶皆取得了不凡的成績。未來,四輪一帶會將供應對象逐步擴展至攤鋪機、強夯機等產品。